磨机磨尾出料圆筛堵塞故障分析及处理
1、故障表现
当出现磨机生产能力下降,听一仓磨音发“闷”,磨尾出料圆筛振动较大等现象时,应该判断是磨尾出料圆筛“堵”了。
2、故障分析
造成磨机磨尾出料圆筛堵塞的原因主要有以下几方面:
(1)入磨物料水分较高,尤其在雨季更厉害,若非烘干磨,必然导致粉尘粘附在出料圆筛孔上,以致堵塞圆筛。
(2)入磨物料粒度太大,造成出磨水泥(或生料)中的粗颗粒较多,磨尾筛中的粗粒不能及时排出,以致磨尾筛在回转运转中被粗颗粒堵塞,降低了物料流速,加大了磨尾筛的负荷,影响了磨机通风,降低了磨机生产能力,也缩短了磨机法兰的寿命。
(3)磨机设计结构不尽合理,也会造成磨尾筛堵频繁。目前,磨机出料圆筛的结构主要有两种形式:
①用钢板冲制或钻削加工筛孔而制成圆筛。这种结构使用寿命较长,但筛孔极易堵塞,从而影响出料率。
②用钢丝(一般直径φ3mm)编制成钢丝网,再与圆筛骨架铆接在一起,制成圆筛。这种结构使用寿命较短,在物料水分较大时,也会有物料粘附堵塞圆筛网孔。
磨尾筛的两种设计结构一般都没有快速出渣装置,使得部分筛余渣料、碎铁块等不能及时排出磨外,只有当渣料高出筛尾端封边缘时才能溢出来,筛内始终有渣料,加快了圆筛的磨损,又极易堵塞圆筛。
3、故障处理及预防对策
磨尾出料圆筛堵塞后立即停机处理,为有效防止圆筛堵塞,可采取以下一些预防措施:
(1)当物料水分较大,却无法用烘干等措施有效降低物料水分时,可在磨尾圆筛处上半部正中间靠中心线位置上开孔,用旁路连通办法与一加热炉连通。安装加热炉后,一般可解决物料水分大而引起的堵塞问题。
(2)当入磨物料粒度较大,粗颗粒多引起堵塞,可采取调整研磨机级配,减少粗颗粒的办法,也可采用下述办法对磨尾筛箱尾部进行改进即:在磨尾筛挡料圈上割去4个缺口(缺口沿圆周均布,长为100~200mm,高为40~50mm),并顺着磨机运行方面焊接倾斜角为35°左右的钢板(A3钢板)。将磨尾筛箱尾部改成“裤衩形”出口,并在交叉处装设筛网,细粉出磨进入磨尾绞刀或提升机,粗颗粒或铁块进入预先放置在那里的小推车(如下图)。
筛箱尾部改进示意图
①在圆筛内部设置4个振打锤,随圆筛运转,不停地振打。
②在圆筛外表面沿轴向方向均布4~5排振打锤轨道。振打锤一端位于轨道,另一端被铰接在罩体上。圆筛内尾部设置2个导渣装置。当磨机运转时,振打锤沿其轨道有规律地振打圆筛,筛内渣料、铁块等到达尾端并沿导渣装置及时排出。
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